钢铁铸造行业空压机节能改造方案
【企业概况】
该企业为冶金集团下属钢铁公司的其中一个分公司,主要有四台空压机,该能改造后可以直接使用两台。
【改造前运行工况分析】
该企业空压站有四台空压机,并联供气。2台132KW(2台都没运行,其中一台带变频器),2台250KW(正在运行中)。以前是运行1台带变频器的132KW的和1台250KW的。后来带变频器的132KW的空压机坏了,就启动了另一台250KW的。现在是2台250KW的空压机在运行。下面是两台空压机的详细情况:
表1:
厂家 | 型号 | 额定产气量 | 额定电压 | 额定功率 | 加载电流 | 卸载电流 | |
天津市舒塔克压缩机有限公司 | LGW-250 | 42m3/min | 380V | 250KW | 470A | 290A | |
运行总时间 | 加载时间 | 加载气压 | 卸载气压 | 出口气体温度 | 空载率 | 电机功率因数 | 电机效率 |
5803小时 | 4134小时 | 0.69Mpa | 0.75Mpa | 76℃ | 28.8% | 0.88 | 0.872 |
表2:
厂家 | 型号 | 额定产气量 | 额定电压 | 额定功率 | 加载电流 | 卸载电流 | |
天津市舒塔克压缩机有限公司 | LGW-250 | 42m3/min | 380V | 250KW | 480A | 290A | |
运行总时间 | 加载时间 | 加载气压 | 卸载气压 | 出口气体温度 | 空载率 | 电机功率因数 | 电机效率 |
6224小时 | 4542小时 | 0.65Mpa | 0.75Mpa | 84℃ | 27% | 0.88 | 0.872 |
现场对供气的工艺要求为:24小时持续供气,空压机排气口压强要求为0.70Mpa。
【改造前问题分析】
现场螺杆式空压机属于单级压缩,空气温升明显,额外的温升将带来短时的额外压强,而冷却后却消失,这种短时的额外压强将形成额外的反作用力,带来毫无意义的额外的功耗。改善这种现状的途径,在于提高压缩效率。
该现场环境良好,但空压机运行在非正常状态下,从现场运行情况看,该空压机的运行具有以下改进的余地:
(1)现场螺杆式空压机属于单级压缩,空气温升很明显,效率得不到保障,在工艺条件无法改变的前提下,采用节能设备---空压机节电王进行节能。特别是250kW空压机加载时电流达到480A左右,而卸载时只有290A,空载时损耗比较严重。因此,很有必要采用空压机节电王进行节能,节约电力成本,并减少空压机的故障率。
(2)压缩空气出口温度高,能达到 80℃,虽然对于空压机本身来说属于正常温度,但反映出压缩机的散热情况仍需改进,压缩机的压缩过程冷却不甚充分,因此具有节能空间。若通过节能技术,进行压缩特性曲线的最佳选择,选取最省电的压缩模式,出口温度至少将有10℃的下降空间,此项也有一定的节电空间。
(3)加卸载频繁,若通过节能技术,改变压缩机的压缩曲线,使得加、卸载时间处于一个合理的范围,可以提高效率,节约电能。
【改造内容】
序号 | 型号 | 数量 | 节能改造内容 |
1 | LGW-250 | 2 | 安装空压机节电王 KYK-0.4-250 |
施工周期: 设备的生产制造:15天,安装调试3天。
【改造效果】
(1)节电:每天节约2640度电,年节约95万度电,节电率为25%。
(2)降低空压机油温:改造后油温约下降10度。
(3)降低空压机的维护费用,延长空压机使用寿命。