玻璃制品行业空压机节能改造案例
【企业概况】
该企业主要为海尔、松下、惠而浦等洗衣机厂家提供洗衣机观察罩,每年可生产洗衣机观察罩四百多万个,产值可达一亿元。空压机共两台,75kw,年耗电量约为140万度。本次改造针对空压机系统进行改造。
【改造前运行工况分析】
本厂区空气缩机为一组供气,含有75kW低压空压机2台,其中仅有1台运行,运行数据如下:
分组 | 序号 | 型号 | 卸载 压力 | 加载 压力 | 总时间 | 加载 时间 | 出口 温度 | 备注 |
第 一 组 | 1 | BLT100AG-8 | 0.65 | 0.55 | 2084 | 1585 | 89 | 从近期开始 不卸载 |
2 | BLT100AG-8 | 0.65 | 0.55 | 备用机 |
现场对供气的工艺要求为:24小时持续供气,压强要求为5.5~6.5bar。由于单次卸载时间极短,约1分钟,因此要求不得卸载,采用排放的方式进行调节。空压机工作电压380V,电流130A,实际加载功率84kW,不卸载。
【改造前问题分析】
(1)采用排放的方式限制压力,带来较大程度的能源损耗。排放造成的能源损耗初步估计约为空压机额定功率的一半。但是排放的方法是不得已之举,来源于工艺条件的限制:卸载时间过短。卸载时间过短的原因是:空压机供气量大、储气罐的容量不足、空压机输出管阻偏大。在工艺条件无法改变的前提下,可以先采用节能设备---空压机节电王进行节能。
(2)压缩空气出口温度高,达到89℃,虽然对于空压机本身来说属于正常温度,但反映出压缩机的负荷较重,连续加载时间长,压缩机的压缩过程冷却不甚充分,因此具有节能空间。若通过节能技术,进行压缩特性曲线的最佳选择,选取最省电的压缩模式,出口温度至少将有10~15℃的下降空间,此项工作将带来能耗下降25~37.5%左右。
(3)长期运行不卸载,将造成压缩机温度累积、油温累积,不利于压缩机的高效率工作。据现场考察,加、卸载时间不甚规则,其中单次卸载时间只能达到1分钟,并且加载时间过长,温升得不到充分释放,因此排气温度也较高。若通过节能技术,进行恒定运行周期控制,就是说,虽然压缩曲线有所变动,但使得加、卸载时间总是处于一个合理的范围,则此项工作将带来总能耗下降10~15%左右,若配合工艺条件的合理修改,则此项有望达到15~20%的节电率。
【改造内容】
分组 | 序号 | 型号 | 卸载 压力 | 加载 压力 | 节能改造内容 | 备注 |
第 一 组 | 1 | BLT100AG-8 | 0.65 | 0.55 | 安装空压机节电王 | 同时建议供需双方商讨对工艺条件进行适当优化 |
2 | BLT100AG-8 | 0.65 | 0.55 | 备用机 |
施工周期: 设备的生产制造:10天,安装调试1天。
【改造效果】
(1)节电:每天节约912度电,年节约32.8万度电,节电率为45.2%。
分组 | 序号 | 节能改造内容 | 改造前耗电量 | 改造后耗电量 | 节电率 | 年经济效益 |
第 一 组 | 1 | 安装空压机节电王 KYK-0.4-075 | 2016 度/天 | 1104 度/天 | 45.2% | 改造后每小时节约38度电,日节约912度电,每年节约电量32.8万度电 |
合计 | 1套 |
(2)降低空压机油温:改造后油温约下降20度,空压机的制冷风机偶尔才会投入制冷运行。
(3)停机次数减少:改造前空压机因卸载停机而导致的供气量不足上达数百次,改造后完全避免。
(4)降低空压机的维护费用,延长空压机使用寿命。